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“机”智改善 “工”匠先行

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    2022年以来,面对巨大挑战,一汽解放发动机事业部机工车间通过问题排查、分析改进,不断挖掘降本潜力,持续改善综合绩效。

    1-7月,机工车间开展提质降本项目10个,预计降本954万元;开展自主改进等合理化建议项目22个,预计降本472万元;完成现场现物改善1739项,人均累计11.77项。

    攻坚克难  实现提质增效。车间员工聚焦重点工作,发挥技术优势,克服各类难题,提升了员工劳动效率,降低了备件采购、设备改造、能源消耗等方面的成本。

    工艺主管冒维建在分析试制的6DV缸盖凸轮孔精镗加工过程中,发现两组孔为依次单独加工效率低。于是设计制作转换头,将两组孔一次单独加工转换成两次从动轴输出,能够一次性加工两组凸轮孔,加工时间缩短68%,加工合格率提升至100%。

    工具钳工林云了解到用户部门电主轴鼻端外购时间长,价格高,于是想方设法进行自主修复。他采用双中心架定位法、柔性传动法、双千分表角度调整法,解决了电主轴鼻端定位装夹要求高、磨削余量少的难题,修复了磨损面达到使用要求,单件修磨降本5.68万元。

    设备维修专家杨俊对车间已使用25年的美国进口哈斯加工中心进行改进,对主轴结构进行优化,对刀库进行国产化替代,从方案设计、配件采购,到设备安装、整机调试,一次性通过整机性能验证,实现自主降本64.74万元。

     反复钻研  提升改进效果。车间员工不畏繁琐,反复钻研,持续改进,实现了作业容易度、安全环境、用户满意度等方面的不断提升。

     管焊组组长沈斌利用卡拉酷力方法,自制干切锯移动作业平台,利用滑轮、伸缩等结构,消除了原先设备移动不便、两人操作、废屑飞溅、难清扫等问题,真正实现了单人安全便捷操作。

     铣刨组组长王挺针对开放式设备高温铁屑飞溅的老大难问题,组织车间工艺、设备、操作人员,完成了数控铣、铣床、液压刨、龙门刨、数控钻和横钻等7台开放式设备的自主改善,有效控制了铁屑飞溅,提高了现场整洁度,减少了清扫劳动强度。

     数控操作工李安根据生产一线的实际情况,与计划、工艺人员一起,优化生产流程,提前准备抢修应急零件的备料热处理,做好用户部门需求分析,优化订单接受频次,减少等待时间,缩短了车间工装出产周期,满足了用户部门的需求。改善永不止步,机工车间全员将继续提升改善水平,助力事业部高质量发展。             (许顺  袁龚磊) 

      

 

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发布时间:2021-12-09 11:58:01

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