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解放动力两条自动化线更智能了

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     解放动力运动件部深入贯彻落实“聚焦奋战60天,全力打赢上半年”决策部署,于今年6月,完成了6SM连杆线和6DM曲轴线自动化改造。

    改造完成后,两条自动线均可实现桁架和机器人自动上下料、工序间自动流转、关键尺寸参数自动测量、质量数据自动传输,各段机器人均具有工件二维码识别功能,实现质量数据可追溯,初步实现生产自动化和数字化。运动件部对两条自动线进行了为期18天的全负荷产能拉练验证。拉练期间,为保证疫情防控要求,班次改为两班制,班次之间无缝对接,人停机不停,减少交接班时间,保障稳定生产。

            为确保产能拉练顺利进行,两条自动线抢抓节点,攻坚克难。6SM连杆线作业长侯振江和班长李立武带领骨干人员,自发成立了解决问题小组,“我们把问题进行归纳,有针对性地解决。”侯振江说。为进一步提高产能,他们在OP100工序三工位增设缓存台,避免了机床一、二工位的等待,同时减少二号机器人上料行程,整体节拍加快了4秒/件。

           为提升OP160精镗瓶颈工序产能,他们联合厂家,在机床夹具和各个定位点处增加了吹屑装置,并增加了PLC控制,在机器人上下料时对机床夹具和各个定位点通过吹气清理铁屑,减少人工清理铁屑时间,每个班次节省20分钟时间。

    为解决精镗工序换刀时间长的问题,从班长到操作工纷纷献计献策,最终他们通过增设备用刀具,避免了换刀等待的情况,同时对刀体进行二维码编号,将刀具信息录入到信息化系统中,实现对刀具的尺寸信息和状态实时查看。

            只要自动线在运行,他们的身影就无处不在。6DM曲轴线作业长郑喜良说:“骨干人员每天在线上轮流观察,随时发现问题并找出对策。”

    为解决瓶颈工序偶尔待机问题,他们集思广益,与现场服务人员共同商讨方案,重新优化运行轨迹及运行条件,使瓶颈工序的待机时间明显下降,大大提高了生产运行效率。

    全线上下联动,全天无间断观察加工过程,及时发现漏洞。当发现自动测量机测量出现超差时,会导致整线偶尔出现停滞的现象,于是,他们增加了测量机异常报警提示功能,“看到报警器的提示,我就能很快发现异常,及时做出处理,保证桁架正常运行。”现场操作工施建龙说。

    6DM曲轴线班长李洪胜说:“我们的目标就是,严控生产过程质量的稳定性,确保万无一失。”

           最终,通过员工们的积极配合和不懈努力,两条自动线按计划完成产能拉练。6SM连杆线和6DM曲轴线产能分别提升20%和7%,助力企业生产效率持续提升。

          未来,运动件部将持续关注输送装置的可靠性,改进自动化通讯控制稳定性,充分利用信息化系统实现智能管控,向更高层次的智能化方向发展        (王海滨 郑喜良 )

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发布时间:2021-12-09 11:58:01

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